項目負責人 郭平
成果簡介
丘東氣田目前已處于開發中后期,儲層物性差、反凝析污染嚴重,導致氣井產能低;衰竭開采壓力持續下降,氣油比持續上升、產量降低較快。以丘東氣田為研究對象,開展低滲凝析氣藏開發中后期補充能量開發提高采收率研究。取得以下結論及認識:
(1)注氣膨脹實驗研究表明,相同注入壓力條件下,CO2的降低反凝析油飽和度程度最大、依次為干氣,N2最弱;注氣壓力越高,注入氣對凝析油抽提能量越強。總體而言,開發中后期循環注氣對凝析油抽提能力有限,驅替機理起主導作用。
(2)不同注入流體長巖心結果表明,與衰竭實驗結果比較,CO2及富氣驅提高凝析油采出程度可分別達到37.12%、40.07%;其次為干氣驅9.66%,N2僅能提高2.59%;水驅形成大量水封氣,提高油、氣采收率不明顯。受經濟因素及現場實際情況,建議采用干氣驅。
(3)不同注氣方式比較,脈沖注氣兼顧了循環注氣與吞吐注氣優勢,氣驅效果最優、依次為連續注氣、水氣交替及吞吐注氣。相同注氣速度,與分層注氣比較,籠統注氣比分層注氣凝析油采出程度低5.77%。
(4)不同開發方式產出投入比概算結果表明,衰竭式開采仍是最具經濟效益開采方式,投入產出比可達到5.58。采用注氣開發時,循環注干氣投入產出比最高為1.42,氣源充足情況下,可作為首選補充能量方式。
(5)典型井組不同開發方式效果預測,按照目前單井生產能力配產24.9×104m3/d、回注比為0.7時,注氣效果較合理,凝析油、天然氣采出程度分別為30.80%、67.06%,比衰竭式開采提高凝析油采出程度1.89%。此次模擬計算受氣源及注氣量限制,注氣波及范圍有限,循環注氣未達到預期效果,建議采用吞吐注氣方式。